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布袋除塵器設(shè)計及制作安裝要點-新疆東華順通環(huán)保設(shè)備有限公司

布袋除塵器設(shè)計及制作安裝要點

2019-03-23 15:13:58
布袋除塵器主要由脈沖噴吹裝置、濾袋、框架、清潔室等組成。對于本次改造處理風(fēng)量為6500m3/h,設(shè)計過濾風(fēng)速為0.96米/分。
1.噴吹裝置
選用G353.050型號脈沖閥(美國ASCO),氣源壓縮空氣壓力為0.5mPa,噴吹時間為0.05秒(可以調(diào)節(jié)),噴吹間隔時間根據(jù)壓差調(diào)節(jié),噴吹耗氣量為0.07m3/閥次。
2.花板與密封
花板采用設(shè)備加工,手工修去毛邊,好的尺寸一致性,內(nèi)徑誤差小于0.15毫米。采用夾具和步進機構(gòu),其孔間距誤差保持在0.15毫米內(nèi),全長累計誤差不超過0.5毫米。經(jīng)壓制的花板經(jīng)底部格柵加固,剛度好、平面度佳。再經(jīng)過滲透、耐壓試驗后涂裝高溫涂料,無泄漏,并裝拆方便。
3.籠骨(濾袋框架)
袋籠采用微機控制的自動多點焊接生產(chǎn)線制作,框架材料采用不銹鋼框架焊接質(zhì)量及整體剛度。
達到剛度、圓柱度好;焊點牢固,電腦設(shè)定阻焊工藝,能增加濾袋的使用壽命;其表面光滑無毛刺,壓痕小于2毫米/3毫米。結(jié)合眾多高溫環(huán)境下濾袋的破損情況,濾袋與框架間配合尤其重要,濾袋與濾袋框架間的配合為較佳組合。
4.濾袋
采用PTFE覆膜NOMEX覆膜濾袋。該濾袋性能如下:使用溫度范圍為不大于240℃(瞬間300℃);透氣量為401/m2.S;動態(tài)過濾效率大于%;粉塵的剝離率為;破袋強度3200帕;額定使用壽命四年;濾袋運行阻力<1200帕。
布袋除塵器選用膨體微孔薄膜復(fù)合濾料,濾料布袋運行溫度達到240℃(瞬間300℃)。
膨體微孔薄膜復(fù)合濾料,改變了傳統(tǒng)的深層過濾技術(shù),濾料覆膜后當量孔徑變小,濾袋表面為光滑,粉塵不易粘結(jié)在濾袋上,較低的噴吹能耗即可將粉塵清落下來,提高了濾袋的清灰功能和清灰效果。但薄膜復(fù)合濾料透氣量遠低于針刺氈濾料,單位面積質(zhì)量低于針刺氈濾料,破袋強度中等。
改造后測試
(l)改造前焙燒多功能天車排放粉塵濃度測試為699~4633mg/Ndm3,煙氣經(jīng)過負壓吸料及收塵系統(tǒng)后較終出口的排放濃度小于20mg/Ndm3,遠遠低于普通布袋收塵工藝所要求的排放標準50mg/Ndm3。
(2)通過羅茨風(fēng)機的煙氣由高含塵氣體凈化為潔凈空氣,明顯減少了對風(fēng)機的磨損,減少風(fēng)機的檢修量及提高羅茨風(fēng)機的壽命。
(3)經(jīng)本次改造多功能天車的吸料能力明顯增強,提高了天車的工作效率。
(4)經(jīng)本次改造了車間的勞動環(huán)境。改造前車間的崗位粉塵濃度超標嚴重,經(jīng)測試車間崗位粉塵濃度平均值為10.6mg/Ndm3,崗位粉塵合格率為17%。改造后車間崗位粉塵濃度平均值為3.2mg/Ndm3,崗位粉塵合格率為100%。
(5)采用的除塵技術(shù),系統(tǒng)工藝配置完整合理,自動化運行,,維護簡便,濾袋壽命已達3年以上,運行費用低。
(6)使整個設(shè)備較終達到“環(huán)保、經(jīng)濟、實用”的目的。
袋式除塵器在高溫高壓煙氣收塵中的成功運用,主要是采用的PTFE覆膜NOMEX覆膜濾料以及將原回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)扁袋除塵器改為行噴高壓脈沖袋除塵器。負壓吸料及收塵系統(tǒng)的綜合設(shè)計包含:高壓脈沖袋式除塵系統(tǒng)優(yōu)良的除塵設(shè)備的制作加工工藝,在外徑為2120毫米的桶體內(nèi)設(shè)計的行噴清灰方式,適合的過濾風(fēng)速;換原旋風(fēng)除塵器;為避免高溫粗粉塵對布袋直接沖刷,優(yōu)化布袋除塵器進風(fēng)方式,增大進風(fēng)口截面積,降低進風(fēng)口前端管道流速;在進風(fēng)口筒體段內(nèi)加設(shè)導(dǎo)流裝置,避免高溫粉塵對布袋直接沖刷,并使氣流均勻分布,有利于清灰時粉塵的沉降;并考慮在部分管道上增設(shè)散熱齒片,盡量擴大系統(tǒng)散熱面積等較終取得了優(yōu)良的改造效果。