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水泥行業(yè)老式袋式除塵器的改造及要求
許多水泥企業(yè),一方面,有很多老的除塵器,由于當(dāng)時(shí)的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),使這些老式袋式除塵器不能正常運(yùn)行使用或排放不能達(dá)標(biāo),造成資金設(shè)備的嚴(yán)重浪費(fèi):另一方面,對全廠進(jìn)行粉塵治理投入很大,資金來源不足。因此,利用現(xiàn)在新的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),對一些老袋式除塵器進(jìn)行改造,使之物盡其用,既為水泥廠節(jié)約環(huán)保投資,又能達(dá)到對水泥企業(yè)的環(huán)保要求。
1、ZX系列袋式除塵器改造
ZX系列除塵器為袖袋式機(jī)械震打清灰袋式除塵器,采用滌綸208濾料。主要用于倉頂、輸送設(shè)備、包裝機(jī)等吸塵風(fēng)量不大的揚(yáng)塵地點(diǎn),是大多數(shù)水泥廠在70年代采用的除塵設(shè)備。由于此設(shè)備當(dāng)時(shí)的技術(shù)缺點(diǎn)和管理方面的原因,導(dǎo)致這些設(shè)備不能正常運(yùn)行或除塵效果差,排放不達(dá)標(biāo)。將這種袋式除塵器改造成為分室脈沖袋式除塵器,效果很好。
2、FD系列屏蔽吹振式扁布袋除塵器改造
FD袋式除塵器為屏蔽吹震式扁布袋除塵器,采用回轉(zhuǎn)反吹清灰方式。采用208滌綸絨布濾料作為過濾介質(zhì),主要用于磨機(jī)、包裝機(jī)等含塵濃度較大的揚(yáng)塵點(diǎn)除塵。主要存在問題是:FD型除塵器采用回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)清灰方式,主要靠反吹風(fēng)機(jī)供應(yīng)的高壓反吹氣流的氣震作用,使濾袋產(chǎn)生震動(dòng)清灰,但因機(jī)械故障多,其反吹口與上花板的間隙位置不合理,造成卡死反吹臂或損壞電機(jī),反吹清灰乏力影響正常清灰。208滌綸絨布濾料允許入口含塵濃度低(30-60g/Nm³),因而在塵源環(huán)境中,采取反吹風(fēng)清灰條件下導(dǎo)致清灰不。同時(shí)由于其機(jī)械強(qiáng)度差,濾袋破損嚴(yán)重,維修費(fèi)用大。改造方法為:
(1)保留原殼體、風(fēng)機(jī)、電機(jī)及卸灰裝置。
(2)拆除反吹機(jī)構(gòu),采用定位回轉(zhuǎn)脈沖清灰,提高清灰能力,避免二次揚(yáng)塵。
(3)換原208滌綸絨布濾料,采用滌綸針刺氈濾料,提高過濾性能。
(4)拆除原花板,將骨架改為圓形,減小骨架變形量,增加過濾面積,以增加總通風(fēng)量,提高原除塵器處理能力,改造后效果:
老式除塵器經(jīng)改造后,采用回轉(zhuǎn)定位脈沖清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)原有弊病,增加了清灰力度,減小通風(fēng)阻力,提高過濾性能;采用圓形骨架,減小骨架單位體積重量,減小骨架變形,增加單位過濾面積;采用新型過濾材料,提高過濾性能和入口濃度,提器通風(fēng)能力和除塵效果。
3、單機(jī)袋式除塵器改造
單機(jī)為搖震清灰袋式除塵器,采用下進(jìn)風(fēng),上排風(fēng)的通風(fēng)方式,濾袋吊掛在上花板上,通過搖桿機(jī)構(gòu)的搖震進(jìn)行清灰。主要用于局部塵源污染的除塵。由于除塵器當(dāng)時(shí)采用的清灰方式等技術(shù)缺陷,造成這些除塵器在清灰和過濾等環(huán)節(jié)故障率高,排放(一般在100mg/Nm³左右),不能符合當(dāng)前環(huán)保50mg/Nm³排放要求。改造的方法是將二臺(tái)或多臺(tái)單機(jī)袋式除塵器用一臺(tái)控制柜進(jìn)行控制,使每臺(tái)單機(jī)成為單個(gè)過濾單元,成為組合式除塵器。具體改造方法:
(1)拆除震打機(jī)構(gòu),為每臺(tái)單機(jī)增加一個(gè)脈沖閥、電磁閥、一套提升閥、上部箱體,采用分室脈沖清灰,解決原來除塵器清灰系統(tǒng)的弊病。
(2)采用新型濾料滌綸針刺氈),增加上花板、骨架,增加過濾面積,提高原除塵器處理能力。
改造后的除塵器,用脈沖清灰代替原反吹風(fēng)清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)故障頻繁和清灰不的弊病。將幾臺(tái)單機(jī)改造成為組合式分室脈沖清灰除塵器,不僅提高原除塵器處理能力,同時(shí)使排放濃度控制在50mg/Nm³以下,達(dá)到了目前對環(huán)保的嚴(yán)格要求(GB4915-1996)。